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调节阀在蒸汽系统应用

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      减温减压调节阀的应用 PV-172A、HIV-112减温减压调节阀的参数:正常流量100000kg/h:入口压力12.5NPa,出口压力3.9MPa,压力降8.7MPa;入口温度515℃,出口温度350℃,进出口饱和温度328.21,248.83℃;入口尺寸DN=150mm,出口尺寸DN=100mm。特性为直线型,喷淋水入口290℃,压力15.1MPa,管径DN=50mm。 HV-112、PV-172A是一个带有喷淋水装置的单座平衡式套筒阀,单座套筒阀必然有一个导向密封环,其密封环是用柔性石墨制成。这种单座套筒平衡式阀芯,内漏只有两处:一处是阀座与阀芯密封面被破坏;第二处是阀芯上导向密封环被破坏。1997年8月PV-172A发生严重内漏,由意大利代表方无偿更换了阀芯导向密封环,运行不到一个月又开始内漏。停车时再一次更换阀芯密封导向密封环,结果运行不到一个月又开始内漏。 1998年初,PV-172A填料再次发生外泄,采取带压堵漏措施。由于填料函长期处于胶状状态,受温度影响而固化,阀杆动作失灵,调节阀完全失去控制。1998年大修时采用双气缸地板上支承,仪表联锁控制,使用到1999年9月。为保证二化肥平稳运行,大修时更换BTG公司调节阀,这一严重问题才得以解决。

    内漏原因: ① 调节阀在选材方面有着较大的缺陷,调节阀匹配不合理,密封面不耐腐蚀,不耐冲刷,这是泄漏的主要原因。 ② 阀杆设计太细,抗弯强度低,造成阀芯卡涩、阀杆弯曲等诸多故障。 ③ 调节阀填料函设计不合理,尤其是高温高压调节阀填料函极为不合理。一般填料函深度设计为100mm以上,但ABB厂家只有50~80mm,根本满足不了特殊环境条件下使用,所以高温调节阀填料函很容易外泄。 ④ 调节阀执行机构在设计上存在着许多问题。目前,世界上调节阀领先设计水平标准是:重量轻、体积小、流量系数大、多弹簧膜头或者汽缸式执行机构、高品质调节。但是,PV-172A调节阀执行机构高度可达2.2m左右,由此可见设计高度太高,容易产生摇晃。如果稍有振动,执行机构首先对阀杆、填料函产生破坏。 ⑤ PV-172A调节阀阀杆与推杆联结处十分薄弱,联结强度不够,从设计结构上与其他厂家相比还不太理想,联结块热处理硬度不够,经常滑丝、脱扣,造成调节阀失控。


责任编辑: 整理时间:2007-12-26 16:36:46
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